2012年以來(lái),中原油田采油二廠(chǎng)工藝技術(shù)人員著(zhù)眼實(shí)際,立足內部,堅持走自主科研創(chuàng )新之路,經(jīng)過(guò)反復攻關(guān),創(chuàng )新應用了封下壓上壓裂工藝技術(shù),不僅縮短了作業(yè)周期,而且減輕了油層的次生污染。
經(jīng)過(guò)多年開(kāi)發(fā),濮城油田具有油層非均質(zhì)性嚴重,主力油層含水高,Ⅱ、Ⅲ類(lèi)儲層動(dòng)用程度低,射孔井段長(cháng)的特點(diǎn),分層壓裂是開(kāi)發(fā)此類(lèi)低滲油藏主要的增產(chǎn)措施。長(cháng)期以來(lái),當下部層位仍具有一定的產(chǎn)能不需要壓裂改造時(shí),使用填砂保護,再壓裂上部層位,壓后沖砂,合層生產(chǎn),這種壓裂方式的缺點(diǎn)是填砂、沖砂施工工序時(shí)間長(cháng),壓后沖砂對低能層造成二次污染。
為了減少作業(yè)占產(chǎn),提高壓裂效果,技術(shù)人員積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新,借鑒雙封壓兩層工藝使用滑套封閉下壓裂層的做法,將以往填砂保護改為封隔器保護,實(shí)現壓裂、封下層一趟管柱。該工藝原理是在壓裂時(shí)打開(kāi)滑套的同時(shí)密封下層,該壓裂管柱放噴時(shí)不存在壓裂砂下沉的問(wèn)題,因此不需沖砂,起出后直接下泵生產(chǎn)。
在此基礎上,技術(shù)人員不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新,采用雙封、雙噴砂器的結構實(shí)施封下壓中、上層并獲得成功。截至目前,已有16口井成功應用該工藝,累計縮短作業(yè)周期80天,節約作業(yè)、材料、特車(chē)等費用192萬(wàn)元。